在出產進程中,跟著脫水、弄清、濃縮、分級及別離等技術的需求,別離設備變成完畢此類技術的關鍵設備.麗水市正達環保有限公司出產的離心機與其他別離機械比較,不僅能得到含濕量低的固相和高純度的液相,并且具有體積小、密封性好、接連工作且能自動遙控等利益,因而被廣泛運用于化工、石化、石油煉制、輕工、醫藥固液別離等各個工作。
1 LW—350A型臥式螺旋卸料離心機
LW—350A型臥式螺旋卸料離心機首要由主輔電機、差速器、螺旋體、轉鼓、主軸承、機座、機罩及傳動設備構成。
2LW型工作原理
懸浮液經進料管從螺旋體出料口進入轉鼓,在高速旋轉發作的離心力效果下,比重較大的固相顆粒沉積在轉鼓內壁上,與轉鼓做相對運動的螺旋葉片不斷地將沉積在轉鼓內壁上的固相顆粒刮下并推出排渣口。別離后的清液經液層調度板開口溢流除轉鼓。螺旋體與轉鼓之間的相對運動(即為差速轉)是經過差速器來完畢的,其巨細由輔電機來操控,然后完畢了離心機對物料的接連別離進程。
1.2首要技參數
轉鼓內徑 350mm
轉鼓工作長度 1550mm
轉速 2 150r/min
別離因數 3136
主電機功率 15kw
選料量 6m3/h
3首要零部件
3.1轉鼓
LW—350A型臥式螺旋卸料離心機的轉鼓,它是一個錐形筒體(大端直徑350mm、長0550mm),,選用接連焊接方法焊在轉鼓外外表,這樣有利于增大長徑比,行進脫水功率.
3.2螺旋送料器
螺旋送料器是LW—350A型臥式螺旋卸料離心機的重要部件之一,外外表有接連全體螺旋葉片3個。在推料時,因螺旋送料器的葉片易遭到物料的磨損,故在葉片外表噴涂高硬高的碳化鎢合金.
3.3差速器
臥式螺旋卸料離心機中,濾餅在螺旋送料器和轉鼓之間的軸向移動是經過螺旋送料器和轉鼓之間的相對運動(轉速差)來完畢的,而轉速差是經過差速器來完畢的,螺旋送料器和轉鼓之間的速差巨細,在一定程度上也選擇著物資的轉鼓內的停留時間,有利于行進固液二相的別離效果。
4、試車進程中存在的疑問
在50kt/a abs擴建設備進入物料試車時期時,首要對LW—350A型臥式螺旋卸料離心機進行了空負荷載車。該離心機開車時,機體發作周期性振蕩并遞上長趨勢,且振蕩值嚴厲超支,經過螺旋送料器和轉鼓進行動平衡試驗,發現確實存在著動不平衡表象,并且過失較大。經過調試處置,將螺旋送料器和轉鼓的動不平衡量操控在容許計劃以內,設備完畢之后試車,周期性振蕩有所削弱且振蕩值有所下降。
LW—350A型臥式螺旋卸料離心機在進料量6m3/h,淤漿濃度約15%的狀況下進行負荷試車,出料的濕含量為36%,并且濕含量不安穩。試車1h分配,離心機俄然發作過振蕩連鎖泊車,翻開檢查發現,過濾網因過振與離心機轉子發作刮蹭而破損,且網上有一層膠狀結垢。
5、首要由以下緣由構成
5.1進料經過高位槽溢流,進料量不堅決較大。
間內母不能及時脫除構成擊振,進而使螺旋送
料器與轉鼓間刮蹭振蕩加劇。
5.2經丈量,離心機的轉速為2150r/min,挨近并跨越該機的二階臨界轉速,這是發作周期性振蕩的首要緣由。
對于上述疑問,對離心機進行了屢次改造,具體工作如下:
a、對離心機螺旋送料器和轉鼓進行了動平衡調試,并從頭校正。
b、替換皮帶輪,下降螺旋卸料離心機的轉速至1570r/min。
C、將原高位槽進料改為用耐茨螺桿泵,安穩進料量。
6經過改造后,離心機及進料體系雖滿意了出產需求,但其產值無法滿意需求。
6.1LW—450A型臥式螺旋卸料離心機
6.2工作原理
懸浮液經進料管從螺旋體出料口進入轉鼓,在高速旋轉發作的離心力效果下,比重較大的固相顆粒沉積在轉鼓內壁上,與轉鼓做相對運動的螺旋葉片不斷地將沉積在轉鼓內壁上的固相顆粒刮下并推出排渣口。別離后的清液經液層調度板開口溢流除轉鼓。螺旋體與轉鼓之間的相對運動(即為差速轉)是經過差速器來完畢的,其巨細由輔電機來操控,然后完畢了離心機對物料的接連別離進程。
6.3首要技術參數
轉鼓內徑 430mm
轉鼓工作長度 1763mm
轉速 3000r/min
別離因數 2167
主電機功率 37.5kw
進料量 6-30m3/h
7、特征及運用狀況
污泥脫水設備
LW—450A型臥式螺旋卸料離心機能在全速工作下接連進料,別離,洗刷和卸料。具有構造緊湊,體積小,接連操作,工作平穩,適應性強,處置量大以及濾餅含濕率低一級特征。
在均勻進料濃度15%的狀況下,單機濕基產值是3.375t/h,且能滿意80%的出產負荷。從機械構造方面該離心機選用齒輪差速器,體積小,工作平穩且周期長,修補便利和勞動強度低,大大減輕濕粉料出產的被動局面。
污泥處置,污水處置,臥螺離心機